面對原煤煤質(zhì)波動、原煤泥化等生產(chǎn)難題,鮑店煤礦洗選發(fā)運中心緊扣“抓煤質(zhì)就是抓效益”主線,以工藝動態(tài)調(diào)控、技術(shù)深度優(yōu)化、流程精細管控為抓手,不僅實現(xiàn)商品煤質(zhì)量合格率100%,更在降本創(chuàng)效上取得實質(zhì)突破。
工藝動態(tài)調(diào)優(yōu),穩(wěn)住精煤質(zhì)量“壓艙石”。針對入洗原煤煤質(zhì)不穩(wěn)定的痛點,該中心建立“實時監(jiān)測-快速調(diào)整”機制,通過在線監(jiān)測原煤煤質(zhì)變化,第一時間優(yōu)化重介分選密度、調(diào)整浮選藥劑配比,創(chuàng)新采用“靠近精煤上限洗煤”的精準方案。經(jīng)持續(xù)調(diào)控,精煤灰分始終穩(wěn)定在8.01-8.5%區(qū)間,既守住煤質(zhì)標準紅線,又保障生產(chǎn)效率,構(gòu)建“質(zhì)量穩(wěn)、產(chǎn)量增、效益升”的良性循環(huán)。
技術(shù)深耕細作,挖潛資源利用“最大值”。聚焦粗煤泥處理這一關(guān)鍵環(huán)節(jié),中心對系統(tǒng)核心參數(shù)進行“精雕細琢”,精準校準壓力、密度等指標,將粗精煤灰分波動嚴格控制在9.5%-10.5%考核范圍,減少介精背灰風(fēng)險。同時,工藝優(yōu)化后煤泥發(fā)熱量環(huán)比降低約50大卡,實現(xiàn)煤炭資源“吃干榨凈”,為降本增效提供堅實技術(shù)支撐。
流程精細管控,激活細節(jié)創(chuàng)效“新動能”。中心將質(zhì)量管控貫穿生產(chǎn)全鏈條,制定全流程管控清單,針對離心機、篩分機等關(guān)鍵設(shè)備,將清理頻次由每周2次提升至每班1次。這一調(diào)整直接推動精煤水分環(huán)比下降0.3個百分點,僅減少扣水損失一項就達約20萬元,以“細管理”撬動“大效益”。